Auf einer Smartwatch-Produktionslinie führte eine 0,2 mm große Verschiebung der SMT-Dichtungslötstelle zum Ausfall des gesamten EMI-Tests einer Charge – was Verluste von über einer Million Yuan zur Folge hatte.
Tatsächlich sind fast 30 % der EMV-Ausfälle auf kleine Prozessabweichungen wie Ungenauigkeiten bei der Beschichtung, Maßtoleranzfehler oder Verunreinigungen zurückzuführen .
Um diese Risiken zu eliminieren, hat Konlida ein umfassendes dreistufiges Qualitätssicherungssystem entwickelt .
(Weiterführende Informationen: Was ist leitfähiger Schaumstoff? Verwendung, Anwendungen und Vorteile der elektromagnetischen Abschirmung) )
Genauigkeit des Rotationsstanzverfahrens: ±0,1 mm, um eine gleichbleibende Geometrie der SMT-Dichtung zu gewährleisten.
Reinraum der ISO-Klasse zur Vermeidung von Partikeln und Verunreinigungen.
Strenge Kontrolle der Beschichtungsstabilität zur Aufrechterhaltung eines niedrigen, gleichmäßigen Oberflächenwiderstands.
Salzsprühtest (48 Stunden): Widerstandsabweichung <10%.
Reflow-Löten bei 270°C: kein Verzug, keine Delamination.
Kompressionsermüdung (2.000 Zyklen): Erholungsrate ≥90%.
Wareneingangsprüfung: Röntgenfluoreszenzspektroskopie zur Prüfung auf RoHS-Konformität.
Inline-CCD-Bildverarbeitungssystem: Echtzeitkorrektur von Positionsabweichungen.
Qualitätskontrollberichte auf Chargenebene: vollständige Rückverfolgbarkeit und Datenarchivierung.
(Erfahren Sie mehr über die SMT-Fertigung: SMT-Dichtungen: Hochpräzise EMI-Abschirmung und automatisierungsfähige Lösung) )
Herausforderung:
Die SMT-Dichtung verschob sich nach dem Reflow um 0,3 mm , was zu einer EMI-Leckage an der Antenne führte.
Konlida's Lösung:
Hochpräzise, rotationsgeschnittene SMT-Dichtungen.
Antivibrations-Trägerbandverpackung.
Druckkraftprüfung: ≥5 kg zur Überprüfung der Schweißnahtfestigkeit.
Ergebnis:
Die Produktionsausbeute verbesserte sich von 85 % auf 99,9 % , ohne dass es zu Kundenbeschwerden kam .
Ausgabe:
Salzreiche Luft verursachte Korrosion der leitfähigen Schicht und eine Verschlechterung der EMI-Abschirmung.
Konlidas Ansatz:
Vergoldete PI-Folie mit einem Oberflächenwiderstand von 0,03 Ω .
Feuchtigkeitsblockierende Konstruktionsplanung.
Ergebnis:
Die Systeme erreichten einen 24-monatigen Betrieb ohne Ausfall , die Impedanzdrift im Salzsprühtest betrug ≤5%.
(Relevante technische Analyse: Leitfähiges Schaumplattierungsverfahren und elektrische Leistung) )
KI-gestützte optische Inspektion zur Erkennung von Defekten im Submikrometerbereich.
Umweltfreundliche Materialien, die den globalen Nachhaltigkeitsanforderungen entsprechen.
Einhaltung der IEC 61000-4-21 , Unterstützung der Trends zur Hochfrequenz-EMI-Abschirmung.
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